企业等级: | 普通会员 |
经营模式: | 经销批发 |
所在地区: | 广东 深圳 |
联系卖家: | 薛先生 先生 |
手机号码: | 13530126573 |
公司官网: | rhzx2019.tz1288.com |
公司地址: | 深圳市宝安区28区新安三路一巷24号汇聚宝安湾智创园B栋408 |
发布时间:2022-02-28 06:03:00 作者:日弘忠信
禾川伺服电机的评价伺服驱动器是如何来应用的?
据深圳日弘忠信工程师介绍,松下伺服驱动器其实是属于变频器的一种,其本身也是很大的干扰源。在进行伺服控制系统时也需要输入电抗器,至于滤波器及输出电抗器要看具体情况再来决定是否需要加。
一、伺服驱动器也是一种强大的干扰源
伺服驱动器不仅是一种强大的干扰源,它还属于变频器的一种,因此两者的原理相似。一般,松下伺服驱动器已经过抗干扰处理,但还是存在强大的干扰。
一般,用户在进行伺服控制系统时要连接输入电抗器,滤波器,而输出电抗器并不是必须的。松下伺服电机对具体哪一种伺服系统的接地、防干扰措施都进行了具体详细的说明。一般说来,控制系统的地线包括屏蔽地、保护地、系统地和交流地等,如果接地系统混乱,对伺服电机系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。输入电抗器、滤波器要防止电磁干扰、尖峰波电源对系统造成影响和防止伺服系统对工频电网的冲击,深圳日弘忠信工程师提醒您,接线时需注意电抗器和滤波器的连接顺序,保护电网的安全与稳定性。
二、在变频器输出共有以下几种选件
1、Output reactor 输出电抗器,当变频器输出到电机的电缆长度大于产品规定值时,应加输出电抗器来补偿电机长电缆运行时的耦合电容的充放电影响,避免变频器过流。输出电抗器有两种类型,一种输出电抗器是铁芯式电抗器,当变频器的载波频率小于3KHZ时采用。另一种输出电抗器是铁氧体式,当变频器的载波频率小于6KHZ时采用。当然啦,由于伺服电机轴承过热的原因有很多,具体的解决方法也需要根据实际情况而定。变频器输出端增加输出电抗器的作用是为了增加变频器到电动机的导线距离,输出电抗器可以有效抑制变频器的IGBT开关时产生的瞬间高电压,减少此电压对电缆绝缘和电机的不良影响。同时为了增加变频器到电机之间的距离可以适当加粗电缆,增加电缆的绝缘强度,尽量选用非屏蔽电缆。
2、Output dv/dt filter 输出dv/dt电抗器,输出dv/dt电抗器是为了限制变频器输出电压的上升率来确保电机的绝缘正常。
3、Sinusolidal filters正弦波滤波器,它使变频器的输出电压和电流近似于正弦波,减少电机谐波畴变系数和电机绝缘压力。
松下伺服电机由于参数引起不旋转的原因是什么?
导致松下伺服电机不旋转的原因可能会有很多方面造成的,那么一般常见的会有哪些呢?具体的处理方法又是怎么样的呢?今天深圳日弘忠信的小编就来给大家做详细的分析:
原因一、控制模式的设定错误:用前面板的监视模式确认现在的控制模式是否错误?
处理方法:
1、重新设定Pr0.01。
2、Pr0.01为3-5时,确保连接器X4的控制模式切换正确输入(C-MODE)。
原因二、转矩限制选择的错误:作为转矩限制,是否使用外部模拟输入(N-ATL/P-ATL)?
1、使用外部输入时,设Pr5.21为0,在N-ATL上施加-9[V]、在P-ATL上施加+9[V]。
2、使用参数值时,将Pr5.21设为1,在Pr0.13设定较大数值。
原因三、指令脉冲分倍频设定错误。(位置、全闭环):针对指令脉冲输入,松下伺服电机是否按所预定移动量动作。
1、重新确认Pr0.09、Pr0.10、Pr5.00 — Pr5.02的设定。
2、连接器X4的指令分倍频切换输入(DIV)连接COM-,将Pr0.09、5.00设定为相同数值,分倍频切换无效。
以上讲述的这些就是松下伺服电机由于参数引起不旋转的原因及相应的解决方法,信息仅供大家参考!如果有朋友想购买松下伺服驱动器的,可以来电咨询,也可以登录到我们的公司松下伺服电机网站上先了解后咨询,这也是可以的,我们公司网站上产品种类和各种产品型号图片都非常的齐全,应该会有合适你的,如果看上了随时可以打电话进一步的了解,欢迎您的咨询!直线同步电动机由于性能***,应用场合与直线异步电动机相同,有取代趋势。我们公司也会将竭诚为您服务的!
松下伺服马达是如何对自身进行诊断的呢?
我们知道松下伺服马达自身的诊断信息、关键控制参数可以及时反馈给主控制器;松下伺服马达可以远距离对伺服阀进行监控、诊断和遥控。如小惯量电机制动性能好,运行反应速度快,适用于轻负载、高速定位的环境。松下伺服马达在主机调试期间,可以通过总线端口直接由上位机设置伺服阀的控制参数,使伺服阀与控制系统达到较佳匹配,优化控制性能。
什么原因造成松下伺服马达电机轴产生电流的?
那么今天的问题来了,什么原因造成松下伺服马达电机轴产生电流的?下面松下伺服马达代理商小编就自己经验总结的知识点分享给大家:
原因一:磁场不对称,供电电流中有偕波。
原因二:可拆式定子铁心两个半圆有缝隙。
原因三:有扇形叠成式的定子铁心的拼片数目选择不合适。
原因四:制造、安装不好,由于转子偏心造成气隙不匀。
伺服驱动器应用在包装行业有什么优势?
伺服驱动器是一个典型闭环反馈系统,减速齿轮组由电机驱动,该电位器把转角坐标转换为一比例电压反馈给控制线路板,控制线路板将其与输入的控制脉冲信号比较,产生纠正脉冲,并驱动电机正向或反向地转动,使齿轮组的输出位置与期望值相符,令纠正脉冲趋于为0,从而达到使伺服驱动器***定位的目的。输入电抗器,滤波器它系统中的作用,都是为了防止电磁干扰、尖峰波电源对系统造成影响,并且又要防止伺服驱动器系统对工频电网的冲击,维护电网的平安性与稳定性。伺服驱动器应用在包装行业有什么优势?
一是精度高。伺服驱动器系统的精度是指输出量能跟随输入量的***程度。
二是节能。伺服驱动器系统响应速度快、精度高、稳定性好,提高了生产效率。同时,还能有效提高仪器电能的利用率,达到节能的效果。
三是快速响应。一是指动态响应过程中,输出量随输入指令信号变化的迅速程度,二是指动态响应过程结束的迅速程度。而中、大惯量电机适用大负载、运行稳定性高的场合,如数控机床等。快速响应性是伺服驱动器系统动态品质的标志之一,即要求跟踪指令信号的响应要快,一方面要求过渡过程时间短,一般在200ms以内,甚至小于几十毫秒。
四是稳定性好。此时电机应该不动,而且可以用外力轻松转动,如果不是这样,检查使能信号的设置与接线。当作用在伺服驱动器系统上的扰动消失后,伺服驱动器系统能够恢复到原来的稳定状态下运行或者在输入指令信号作用下,伺服驱动器系统能够达到新的稳定运行状态的能力,在给定输入或外界干扰作用下,能在短暂的调节过程后到达新的或者回复到原有平衡状态。
目前,伺服驱动器被誉为省电的改造设备。伺服驱动器拥有精度高、响应速度快、智能等特点,为***制造工业效益带来了突飞猛进的增长。幅值控制方式控制电压和励磁电压保持相位差90度,只改变控制电压幅值。由于伺服驱动器系统是闭环系统,改变了以往浪费电能的情况,如此一来,许多电能浪费量大的行业,如注塑机,从根本上节省了电能。
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,天助网对此不承担任何责任。天助网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷, 纠纷由您自行协商解决。
风险提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必 确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈 等不诚信行为,请您立即与天助网联系,如查证属实,天助网会对该企业商铺做注销处理,但天助网不对您因此造成的损失承担责任!
联系:tousu@tz1288.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向该邮箱发送邮件,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对我们的关注与支持!